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Experiência de Engenharia Mecatrônica: Montagem e Programação em Tinkercad, Resumos de Automação

Relato da primeira experiência prática de engenharia mecatrônica no curso de engenharia de automação i da faculdade de engenharia de sorocaba. Descrição do processo de montagem física e programação lógica de um circuito usando a plataforma tinkercad, incluindo solução de problemas encontrados.

Tipologia: Resumos

2020

Compartilhado em 16/03/2020

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larroyed2 🇧🇷

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ENGENHARIA MECATRÔNICA
Engenharia de Automação I
LABORATÓRIO
EXPERIENCIA NUMERO 1
Turma: CA200PAN1 (segunda - feira)
Bruno larroyed 190677
Gabriela Lacerda 190728
Gabriel Amadio de Lima 190099
Professor: Denis Borg
Sorocaba / SP
09/03/2020
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ENGENHARIA MECATRÔNICA

Engenharia de Automação I

LABORATÓRIO

EXPERIENCIA NUMERO 1

Turma: CA200PAN1 (segunda - feira)

Bruno larroyed 190677

Gabriela Lacerda 190728

Gabriel Amadio de Lima 190099

Professor: Denis Borg

Sorocaba / SP

Faculdade de Engenharia de Sorocaba

1. ANÁLISE DE DADOS Na primeira e na segunda parte do experimento foi montado todo o esquema e toda a programação pelo tinkercad, a plataforma também foi usada para certificar que o código não possuía erros. Assim como esperado, logo nas primeiras tentativas houveram alguns equívocos como a falta de um comando de desligamento dos leds, porém isso foi facilmente corrigido pois o sistema de programação em blocos facilita muito a escrita do código. Após escrito o código e testado no tinkercad começou-se a montagem física do projeto, também houveram eventualidades pois foi montado, de forma errônea, parte do circuito em um agrupamento da protoboard e outra parte em outro agrupamento, contudo esse problema foi rapidamente solucionado com a introdução de um jumper entre os agrupamentos. Por fim, obteve-se bons resultados e todos os códigos e circuitos funcionaram perfeitamente. 2. CONCLUSÃO 1